時間:2023-03-09 10:19:21
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引言
目前國內以煤為原料生產液氨、甲醇企業,有的以常壓固定床間歇式氣化裝置生產半水煤氣。間歇式氣化爐運行過程中,因提升爐溫需要產生大量的吹風氣,其中可燃成分CH4+H2約占8%~12%,并含有大量的可燃煤粉塵。據不完全統計,每生產1萬t合成氨約排放250萬Nm3~400萬Nm3可燃氣體,接近百噸的煤粉塵,不僅污染周邊環境,并造成較大的浪費[1-2]。因此,氣化裝置須將吹風氣進一步回收利用,同時回收仳工生產排放的合成弛放氣中可燃成分的顯熱和潛熱,進入三廢爐燃燒,為化工生產提供穩定的動力蒸汽及熱量,解決吹風氣排放存在的環保問題。實現吹風氣的綜合利用價值,達到節約燃料,降低生產成本,提高產品競爭力,增加經濟效益、實現環境效益的目的。
1項目背景
晉能控股裝備制造集團天源山西化工有限公司4060合成氨尿素項目,即設計產能為年產36萬t成氨、4萬t甲醇、60萬t大顆粒尿素,經過近幾年生產系統節能挖潛、升級優化,裝置產能不斷提升。4060合成氨尿素工程氣化裝置采用傳統常固定床間歇式氣化工藝,配置2800mm氣化爐32臺,每16臺爐配套一臺三廢爐運行。在運行過程中存在的問題有:吹風氣夾帶的粉塵進入U型水封后,經常將U封的排水管堵塞;在氣化爐停開期間,都需要加水封進行隔離,由于水封溢流口和補水管都在U型水封的進氣段,導致吹風氣和水混合從溢流口排出,造成環境污染;三廢爐運行中采用皮帶給煤機加螺旋給煤機的運行方式,在皮帶給煤機向螺旋給煤機轉運處,經常會有煙氣和粉塵冒出;上述3個問題導致空氣中PM10經常在40μm/m3~100μm/m3左右和PM2.5在100μm/m3~200μm/m3左右。根據我國《環境空氣質量標準》中規定,PM10一級標準年和24小時平均濃度限值分別為40μm/m3和50μm/m3,二級標準年和24h平均濃度限值分別為100μm/m3和150μm/m3[3-4]。天源公司三廢爐運行不能滿足環保要求,必須經過優化升級改造才能達到環保要求。
2改造目標及方案
改造目標:達到環保排放要求、提高鍋爐燃燒效率、降低噸蒸汽燃燒料消耗、改善鍋爐操作環境,實際三廢爐安全環保經濟運行。
2.1三廢混燃鍋爐改造前情況公司有一臺75t/h三廢混燃鍋爐,主要燃料為煤、氣化爐廢渣、氣化吹風氣、化工生產過程中的馳放氣。煤和氣化爐渣以1∶1的比例混合后進入煤倉,經給煤機進入鍋爐燃燒,氣化吹風氣從鍋爐上部與空氣混合后進入鍋爐燃燒,化工生產過程中的施放氣從鍋爐上部與空氣混合后進入鍋爐燃燒[5]。問題一是由于鍋爐給煤機系統設計不合理,選用皮帶給煤機加螺旋給煤機組合的方式向爐內給煤,導致在運行過程中在大量煙氣夾帶煤粉從給煤機入口處向外噴出,造成鍋爐周圍環境揚塵較大。問題二是氣化吹風氣水封補水管和排溢流口設計不合理,補水管和溢流口設計在U型水封同一側,導致會有少量氣化吹風氣排出,污染環境。問題三是U型水封排水口控制閥和U型管段連接管太長,在運行中或停開系統期間加水封時,水封排水管也控制閥連接處,每次都會有粉塵把管段堵塞,導致不能正常排水。
2.2改造方案及思路要對U型水封和給煤機系統進行改造優化,達到環保排放要求。針對第一個給煤系統外噴粉塵問題,首先對給煤機進行選擇,現在鍋爐采用的給煤機分為螺旋給煤機、皮帶式給煤機、往復式給煤機、刮板式給煤機與圓盤式給煤機等,皮帶式給煤機主要由殼體,皮帶輸送,密封空氣系統,稱重機構,驅動機構,清理機構,斷煤及堵煤信號機構等組成,主要通過皮帶進行運輸工作,運輸過程中,通過皮帶下的皮帶秤完成稱重。往復式給煤機主要由底板,架,漏斗,傳動平臺等組成,體積較小,生產能力較大,主要用于礦井及選煤廠。在使用過程中,底板做往復式直線運動。刮板式給煤機主要由鏈條,臺板,刮板,調節板,鏈輪,及轉動裝置等組成,在使用過程中,被運煤落到臺板上,然后通過裝在鏈條上的刮板,由刮板刮落入出煤管;刮板式給煤機通過調節給煤機轉速和調節閘板位置實現調節給煤量。它可制成全封閉式,煤種適用性較廣,但占地較大,運行中當煤壓實之后刮板有時浮起,易被煤中木塊、石塊卡住而斷煤。圓盤式給煤機利用調節圓盤轉速、內套管位置改變圓盤上的給煤量;調節刮刀角度以改變刮煤量。它具有結構緊湊、密封性好等優點,但遇高水分煤時易產生堵煤和打滑。經過對各種給煤機的對比后,結合現場實際情況,我們討論決定在原給煤機系統上進行改造優化,由皮帶給煤機和螺旋給煤機的組合,改為去掉皮帶給煤機,將螺旋給煤機加長,單獨用螺旋給煤機向鍋爐給煤,并相應的對煤倉進行技改,合理利用原有的煤倉直段,對原煤倉的斜坡段和下料口進行改造,煤倉斜坡下料口靠近給煤機這一面拉直,煤倉三個面根據實際,以給煤機入口為中心,進行改造,這樣煤倉和給煤機就實現無縫對接,滿足生產的同時,消除對環境的影響。這樣還減少兩臺皮帶給煤機運行,降低電耗的同時,美化了環境。三廢爐DCS系統及電路系統改造,在原有的給煤系統上進行改造,將皮帶給煤調控系統刪掉,重新對DCS進行組態,利用原有的螺旋給煤控制系統進行調節,不增加負荷DCS費用。針對第二和第三個U型水封問題的解決辦法:利用系統停運檢修期間,將補水管溢流管和排水管進行改造。將U型水封原有溢流管拆除,在U型水封的出氣口重新開孔,安裝溢流管,這樣補水管和溢流管分開,分別在U型水封的進出段上,并且U型水封的出氣段與三廢鍋爐連接,運行期間為微負壓狀態,不會對環境造成環境。針對U型水封排水管經常堵塞的問題,經過多次向U型水封加水和排水后觀察發現,主要原因是排水管控制閥與U型水封底部的連接管太長,加水封后,水會將管道里沉積的粉塵沖洗下來,在連接管段積聚,導致連接管堵塞,水封水無法排除。針對這些現象,我們利用系統檢修期間,將U型水封排水管拆除,重新制作新的排水管,并將U型水封排水管控制閥與U型水封底部連接管,只留50mm的距離,徹底解決U型水封排水堵塞問題,達到安全穩定運行。
3改造過程
項目實施過程歷經施圖設計,對原鍋爐爐墻拆除一部分,給煤機重新安裝就位后,再對鍋爐爐墻進行恢復;在施工現場制作新給煤機,將原煤倉的堆體部分進行拆除,根據圖紙設計,在現場重新進行制作安裝。將原U型水封溢流管和排水管拆除,在現場重新進行預制安裝。將原皮帶給煤機電路系統和控制系統拆除,利用原螺旋給煤機控制系統進行調節給煤量。經過歷時20天完成改造,實現U型水封和給煤機投入運行。具體改造前后對比圖,如圖1、圖2所示。
4實施效果
U型水封和給煤機技改投入運行后,對運行模式進行了探討,并對三廢爐的運行數據進行分析,最終確定U型水封和鍋爐給煤機的運行方式。
4.1改造前的運行模式開停三廢爐期間,U型水封補水閥一直保持長開,確保溢流口長流水,來確保U型水封的正常運行。三廢爐正常運行期間,鍋爐給煤由皮帶給煤機調整給煤量,螺旋給煤機變頻是皮帶給煤機變頻的2倍轉速運行,改造前現場數據檢測見表1所示。
4.2改造后運行模式U型水封在開停三廢爐期間,由進氣側進水,出氣側排水,保持長流水,現場再沒有廢氣排出現象,徹底解決了環保污染問題。三廢爐給煤機把皮帶給煤機去掉后,螺旋加長直接將煤送入三廢爐內,徹底解決了煙氣和粉塵污染問題,改造后現場數據檢測,如表2所示。從表2中可以看出,三廢爐U型水封和給煤機改造后,現場PM10和PM2.5濃度高,波動大的問題得到徹底的解決。達到改造預期的效果,實現達標排放。
5結論
天源山西化工有限責任公司三廢爐優化提標改造項目避開了投資高、占地大、設備多的改造路線,采用與生產密切聯系的系統思維方式,去掉無用的設備,合理利用現有的資源,最終達到安全環保要求,生產也能長周期安全穩定運行。
參考文獻
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[5]趙東生.天溪煤制油分公司三廢鍋爐運行實踐[C]//第八屆全國煤炭工業生產一線青年技術創新大會論文集,2013:520-526.
作者:穆彥懷 呂迪 楊丑偉 張寧波 單位:晉能控股裝置備制造集團天源山西化工有限公司